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余吾煤业:改进提升机缩绳工艺

2013-04-23 01:51 特约通讯员

 

“缩绳”——是矿井提升机中的一项检修工艺。目前国内同行调绳工艺的抽绳量为0.30.4m,而余吾煤业公司采用的新工艺,抽绳量可达1.4m,交普通工艺调绳效率提高3-4倍,在日常检修时间即可完成,不需矿井停产,节约了时间,减少了安全隐患。

在煤矿,矿井提升机担负着提升原煤、升降人员、设备等任务,在整个煤矿的安全生产中占据着非常重要的地位。根据《煤矿安全规程》第403条规定:摩擦轮式提升钢丝绳的使用期限应不超过2年。

“主要是因为提升机在长时间提煤的过程中,钢丝绳就会不断的伸长,伸长达到一定的极限就超过油缸调节的长度之后,就必须进行人工缩绳了。”该公司机运一队技术员齐国忠介绍到。

主井提升机主要负责全矿的原煤提升,提升量每天至少都要达到2-3万吨,这样大的负荷量导致主井提升机钢丝绳的伸长量也会更多,缩绳频率也要相对更多些,严重影响矿上的生产效益。

“一般来讲,缩绳工艺从准备工作到最后完成,大概需要八个多小时,也就一个圆班还多点儿,才能恢复正常提升。所以这样的话必须在白天生产时间进行检修,这样的话就造成整个公司生产线上全部停产。天轮上总共分大概三层平台,每个点都派专人作业,作业的话有时候就涉及到必须平行作业。如果是上下命令不统一的时候,就是指挥命令不统一,不协调,可能上面干活,下面也在干活,这样的话就容易造成事故。”齐国忠介绍到。

一方面是必须要进行缩绳作业,另一方面,又没有可供借鉴的更好的经验与做法。该公司机运一队的技术人员面对这一老难题,新课题,知难而上,功夫不负有心人,他们终于研究出一种新的缩绳方法。

“钢丝绳本身有个安全系数,就是说四根钢丝绳的话,安全系数是11倍的安全系数,如果用三根绳承受这个箕斗重量的话,那么最少可以达到78倍安全系数,这样的话也就是说另外一根绳就算大概在松开的情况下,也不影响箕斗的承重,导致箕斗的坠落。所以说咱利用了这三根绳的拉力来把另外一根绳松开,松开之后来进行调整。”齐国忠。

这样一来,缩绳作业就从四根钢丝绳同时换转变成一根一根换,既大大缩短了作业时间,还有效地降低了安全隐患。

“三小时的检修时间可以至少完成2根,也就是利用2个检修时间,就可以轻松地把这四根绳安安全全地换完,不需要停产。作业地点只有一个地点,干的活也比原先轻,工艺越简单,也不容易出错,这样的话缩绳比原先要简单的多,安全性比原先要提高了。”齐国忠。

这项工艺从去年5月份试用以来,明显地提高了缩绳效率,减少了缩绳次数。由于在日常检修时间即可完成,不需停产,既节约了时间,还降低了工人的劳动强度,减少了安全隐患,可谓效果显著,一举多得。

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